第29卷第6期 广东电力 VO1.29 NO.6 2016年6月 GUANGD0NG E嘲lC p0WER Jun.2016 doi:10.3969/j.issn.1007—290X.2016.06.022 一起有载分接开关故障引起乙炔超标的案例分析 张远博 ,应勇 ,周志强 ,刘吻 ,李学斌 (1.国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院,辽宁沈阳110006;2.国网辽宁省电力有限公司,辽宁沈阳110006) 摘要:针对一起变压器油乙炔超标的案例,对变压器进行故障分析。先通过改良三比值法定性变压器有低能放 电现象,再通过直流电阻测试等常规试验将排查范围缩小至分接抽头引线处,然后根据局部放电试验结果推断9 号分接开关静触头与处于地电位的分接选择器接触不良,最后解体检查明确变压器故障部位为9号分接开关静 触头。指出在故障诊断中,宜采用手动调节方式对所有分接位置进行直流电阻测试,以全面考察不同极性选择 开关下各分接位置的连接状况。对有栽分接开关的选型和设计提出纵向尺寸不宜过大、连接引线的长度应留有 一定裕度的建议。 关键词:变压器;有栽分接开关;油中溶解气体分析;局部放电测试;直流电阻 中图分类号:TM411 文献标志码:B 文章编号:1007.290X(2O16)O6.0121.03 Analysis on Over-standard of Ethyne Caused by Fault of On-load Tap Changer ZHANO Yuanbo ,YING Yong ,ZHOU Zhiqianga,LIU Yang ,LI Xuebin (1.Electric Power Research Institute of State Grid Liaoning Electric Power Company,Shenyang,Liaoning 110006,China; 2.State Grid Liaoning Electric Power Company,Shenyang,Liaoning 110006,China) Abstract:Taking one case of over—standard of ethyne in transformer oil as an example,this paper analyzes the fault of trans- former.It firstly characterizes the transformer as low energy discharge by using improved three ratio method and by using routine tests such as direct current(DC)resistance test to narrow fault investigation scope to the lead of shunting tap.Ac— cording to partial discharge(PD)test result,it deduces bad contact of static contact of No.9 tap changer with tap selector in ground potential,and finally determines fault position of the transformer is at the static contact of No.9 tap changer by strip inspection.This paper opints out it is ought to adopt manual adjsutment way to conduct DC resistance tests on all tap opsitions in order to investigate connection status of each tap opsition under different polar selective switches.It also suggests for type selection and design on the on-load tap changer that longitudinal dimension of the on-load tap changer should not be too large and there should be a certain margins for connecting leads. Key words:transformer;on-load tap changer;analysis on dissolved gas in oil;partial discharge test;direct current resistance 1 主变压器油色谱出现异常的过程 公司1992年产品。 变压器停电前一直处于7分接运行,分接开关 2015年9月17日,某变电站结合停电安排了 调档记录为2014年7月10日,2015年8—9月主变 220 kV 2号主变压器消缺及本体喷漆等任务,9月 压器最大负荷为40 M、,A,上次例行试验Et期为 22日通过离线油色谱分析发现乙炔超标。该主变 2014年4月,试验结果合格。上次离线油色谱试验 压器型号为SFPSZ8.120000/220,1993年1月出 时间为2015年8月i8 Et,试验结论为未见异常。 厂,1993年8月投入运行,2001年4月进行过一 次吊罩检查及标准大修。有载分接开关为德国MR 2试验分析 2.1油色谱试验 收稿日期:2015—11-24修回日期:2016—02-26 该变压器近3次离线油色谱试验数据见表1。 广东电力 第29卷 表1 2号主变压器油色谱离线试验结果 L/L 由表1数据可以发现:C H2、H2的体积分数 明显增长,同时伴随CH4、C H4的体积分数增 长。根据特征气体法及三比值法初步定性变压器存 在低能放电现象。通常造成低能放电的主要原因有 引线对电位未固定的部件之间连续火花放电、分接 抽头引线和油隙闪络、不同电位之间的油中火花放 电或悬浮电位之间的火花放电I1]。 低能放电的放电能量低,往往与悬浮电位或接 触不良联系在一起_2]。因此结合常规试验,将排查 重点放在引线连接处、分接抽头引线处和铁心接地 引线等位置。 2.2常规试验 经常规试验发现,除V相高压绕组第17分接 档位的直流电阻(166.3 Q)超标外,其他分接档位 的直流电阻、套管电容值和绝缘、整体绝缘、介质 损耗等试验结果均满足有关规程的要求。因此排除 V相高压绕组故障,将故障范围缩小在分接抽头 引线处。 2.3局部放电试验 为确定故障位置,进行了局部放电试验。2015 年9月25—26日,对2号主变压器进行了长时感 应耐压试验带局部放电测试,接线如图1所示。9 月25日,在V相第1分接档位与运行档位(第7 分接档位)进行了局部放电测试,试验电压为1.3 倍最高运行相电压,局部放电量符合规程要求,试 验通过。9月26日,对V相第17分接档位进行局 部放电测量,高压侧电压上升到25 kV时,有载 分接开关附近发出明显的放电声,放电量为700 nC,试验终止。结合前期试验结果,判断有载分 接开关发生裸金属放电_3]。 该变压器使用的有载分接开关为组合式有载分 接开关,当极性选择器选择正极性、分接开关处于 第1分接档位时,1号分接开关静触头与分接选择 器的接线方式如图2所示。 当V相处于1分接及运行分接为7分接时, 9号分接开关静触头并未与分接选择器接触。当 U V w T1一试验变压器,T_一被试变压器,z一检测阻抗。 图1局部放电试验接线(以u相绕组为例) 极性选择器主绕[组二lF 一输出端子f 换开关 分接选择器 图2分接开关1分接接线原理 分接开关处于第1分接档位时,1号分接开关经 分接选择器接中性点,而该变压器的额定电压 为230 kV,故9号分接开关静触头电压比1号 分接开关静触头电压高23 kV。由于此时未出现 局部放电,因此可以判定9号分接开关静触头 的起始放电电压高于23 kV。当分接开关处于第 7分接档位时,7号分接开关经分接选择器接中 性点,9号分接开关静触头电压仅比7号分接开 关静触头电压高5.75 kV,所以更不可能发生 局部放电。 当极性选择器选择负极性、分接开关处于第 17分接档位时,9号分接开关静触头通过分接选择 器连接中性点,此时电压仅升至25 kV就发生700 nC的局部放电,结合9号分接开关静触头起始放 电电压大于23 kV以及分接选择器经中性点接地 的接线方式,可以推断此时严重的局部放电是9号 分接开关静触头与处于地电位的分接选择器接触不 良所致。 3解体检查及原因分析 3.1解体检查 2015年9月28日相关技术人员对变压器进行 内部检查,发现分接开关动、静触头均有烧伤痕 迹,烧伤部位在9号分接开关位置(如图3所示), 说明第9、17分接档位接触不良。 128 广东电力 第29卷 明,本文提出的控制策略能够有效抑制电容电压的 波动。由于电力电子器件与电容处于一种并联状 Control in DC Transmission Grids Using Mechanical and Semi— conductor Based DC/DC Devices[C]//10th IET International Conference on AC and DC Power Transmission.Birmingham: IET,2012:1-6. 态,因此,电容电压波动量的下降能够有效减少电 力电子器件被过电压损坏的风险,提高了设备运行 的可靠性。 [6]崔福博,郭剑波,荆平,等.直流配电技术综述I-J].电网技 术,2014,38(3):556—564. CUI Fubo,GUO Jianbo,JING Ping,et a1.A Review of DC 5结论 a)用作潮流控制设备时,可变电阻器运行损 耗大,串联电压源和直流变压器设备投资成本高, 三者不适用于直流电网。电流分配器的投资成本和 运行损耗相对较小,具有应用前景。 Power Distribution Technology[J].Power System Technology, 2014,38(3):556—564. [73 MOHAMED A,MOHAMMED O.Power Flow Control in DC Distribution Systems[C]//North American Power Symposimu (NAPS).Arlington,TX:IEEE,2010:1-7. [81 MUQ,LIANG J,LI Y L,et a1.Power Flow Control De. vices in DC Grids[c]//2012 IEEE Power and Energy Society General Meeting.San Diego,CA:IEEE,2012:1-7. b)提出的适用于电流分配器的控制策略,能 够满足潮流控制的要求,同时还能有效抑制电容的 电压的波动,一方面增长电容电压的使用寿命,另 一[91 DENGN,WANGP,ZHANGX,et a1.ADCCurrent Flow Controller for Meshed Modular Multilevel Converter Multiter 方面降低设备过电压运行的风险。 minal HVDC Grids ̄J].CSEE Journal of Power And Energy Systems,2015,1(1):43.51. 参考文献: Eli汤广福,罗湘,魏晓光.多端直流输电与直流电网技术rJ]. 中国电机工程学报,2013,33(10):8—17. 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