生化技术在污水处理中的应用
作者:王玉成
来源:《科学与财富》2017年第26期
摘 要:石油开采和加工过程中产生的大量含油污水,对生产和生态环境产生极大危害,通过采用生化技术对现有污水进行处理,其处理后污水COD指标达到国家污水排放标准,解决集输系统含油污水处理难题。 关键词:含油污水 生化处理 1、前言
联合站原油处理过程中的产出污水,大部分经过处理后作为水驱采油的水源,部分多余的水经过适当处理后排放,如果处理后指标不合格,会对油田周边环境造成污染。这部分含油污水处理存在水质达标率低,处理成本高的问题。
目前联合站含油污水的处理主要采用的是过滤、气浮、化学处理方法,对污水中的悬浮物和油有较好的处理效果,能满足注水和热注用水指标,但COD指标没有达到外排要求,根据GB8978-1996《污水综合排放标准》规定,含油污水排放标准中COD≤100mg/L,所以,为实现剩余污水的达标排放,在含油污水的处理过程中,引入了生化处理工艺。 2、生化处理技术原理
生化处理以去除溶解性可生物降解有机物为主要目的,原理是通过生物作用,尤其是微生物的作用,完成有机物分解和生物体合成,将有机污染物转变为CO2和水,以及富含有机物的生物污泥。生化处理对水质的要求:
2.1水的PH值:对于好氧生物处理,要求水的PH值在6-9之间,对于厌氧生物处理,水的PH值在6.5-7.5之间,酸性或碱性过强的环境均不利于微生物生存和生长。
2.2污水温度:污水处理中大部分微生物最适宜的生产温度范围是20-30℃,在适宜的温度范围内,微生物的生理活动旺盛,其活性随温度增高而增强,处理效果好。
2.3溶解氧:对于好氧生物反应来说,需要一定浓度的溶解氧,当环境中溶解氧浓度高于2mg/L时,兼性菌和好氧菌进行好氧呼吸;当溶解氧低于2mg/L时,兼性菌转入厌氧呼吸,大多数好氧菌基本停止呼吸。一般曝气池出口处溶解氧保持在2mg/L左右。
2.4养料:微生物生长繁殖除了需要碳水化合物作为食料外,还需要一些无机元素如氮、磷、硫、钾、钙、镁、铁等,因此用生物法处理含油污水时,需要定期加入适量的营养物质。
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2.5有害物质:污水中不能含有过多的有害物质,如酚、甲醛、氰化物、硫化物以及铜、锌、铬离子等。
3锦采污水站生化处理工艺
锦采污水处理站的污水生化处理采用“水解酸化(厌氧)+生物接触氧化(好氧)”的工艺,设计流量为15000m3/d,设计进水水质COD≤260mg/L,含油≤20mg/L,悬浮物≤30mg/L。 3.1 各处理段的功能及参数
3.1.1调节水罐作为整个工艺系统的预处理单元,其主要作用是缓冲、均化水质、调节水量的作用。污水站现有10000 m3调节水罐2座,实际处理量450m3/h,污水队来水含油1.23mg/L,悬浮物14.48mg/L,COD202.9mg/L。经两级调节水罐后,顶部浮油自流进入污油池,通过污油泵打入欢三联污油系统,底部设有排泥系统,污水出口COD下降到169.3mg/L。
3.1.2综合生化池由水解酸化段和接触氧化段组成,共2座,每座4组,每组5格,每组前2格为水解酸化池,后3格为接触氧化池,总容积为22450 m3。 a水解酸化段
针对含油污水可生化性很差的特点,设置的水解酸化池,通过厌氧菌的作用使污水中的大分子、难降解有机污染物转化为小分子、易降解的有机物,提高污水的可生化性,确保好氧处理单元的正常运转。同时通过厌氧菌的作用,可以去除水中的部分S2-,并吸附降解部分油,降低对后续好氧工艺的冲击。池内设悬挂式组合填料, 填料体积5510m3。采用填料架悬挂,上下固定,配水槽底部配水,配水槽内设DN200收油管。水解池池底设曝气装置,用于间歇曝气,控制溶解氧浓度在1-2mg/L左右,底部污泥定期排到生化污泥池。水解,在胞外酶的作用下,将不溶性有机物水解成可溶性有机物。酸化,将可溶性大分子有机物转化为脂肪酸、醇类等。
b接触氧化段
结构简单、小分子、可溶性物质,直接进入细胞壁进行分解合成;结构复杂、大分子、胶体状或颗粒物质,则先被微生物吸附,随后在胞外酶的作用下被水解液化成为小分子有机物,,再进入细胞内进行分解。是一种具有活性污泥法特点的生物挂膜法处理工艺,采用曝气方法,提供微生物氧化有机物所需的氧量,并起到搅拌与混合作用,相当于在曝气池中添加填料,供微生物栖息。接触氧化法的优点是:微生物浓度高,生物活性高,有机负荷高,有机物去除效果好。池内设悬挂式组合填料,填料体积7020m3。在接触氧化池池底设曝气装置,采用旋混曝气器,使溶解氧浓度控制在2-5mg/L,单套曝气运行供气量1.5mЗ/h·。曝气器数量4400套。
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c曝气系统
曝气鼓风机3台,气水比按10:1设计,所需风量110m3/min,2用1备。 3.2菌种投用、培育过程:
初始投加阶段为播种期,刚投加进去的菌种大部分以游离状态存在,为了能让游离的细菌快速适应环境,采取各列单池(8列40池)独立播种培养驯化。 3.2.1各水池保持液位1/2。 3.2.2调节溶氧量2-4mg/L。
3.2.3投加生物营养剂:每池投加25kg。
3.2.4活化菌种,将固体ZEC系列菌种投入活化液中,每50kg活化液投放500g固体菌种。
3.2.5播种培养,每池投放50kg经活化的液体菌种。
3.2.6控制工艺参数,PH值6-9,溶解氧2-4mg/L,温度30-35℃,含磷≤0.5mg/L,氨氮≤10mg/L.
3.2.7间断补水,直至每池内液位浸没填料后停止。 3.2.8间断抽出200-500mm的上部清液,再补充进水。
3.2.9开启内循环,用潜水泵实现酸化水解池和好氧池分别内循环。 3.2.10每天补充营养液50kg,早8点和晚8点分别加一次。
3.2.11一周后开始向池内间断补水,直至补满。4周后,在保证出口COD维持在70-80mg/L的范围内情况下由间断补水改为连续进水。经3个月运行后,污水处理效果趋于稳定,生化工艺出口COD89.1mg/L,COD去除率达到47%,达到国标污水排放规定。 4 效果评价
4.1污水处理COD指标合格
污水处理站设计能力15000m3/d, 2014年10月份投产,2015年采油厂外排水量354.46万方,来水COD202.9mg/L,投产半年后,生化出水COD稳定,为96.8mg/L,达到国家一级排放标准100mg/L,后端需要臭氧系统继续处理后方能达到辽宁省排放标准。
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4.2经济效益分析
污水生化处理维护成本主要为电费、营养剂费用、人工费,单方费用1.57元,由华油负责处理时污水单方成本3.78元,2015年处理量为354.46万方,节约成本783.36万元。计算方法
节约成本=(原单方处理成本-现单方处理成本)*处理量 =(3.78-1.57)*354.46 =783.36万元 5结论及认识
5.1现场实际生产表明,采用生化技术,能够使采油厂含油污水经过生化处理后,达到GB8978-1996《污水综合排放标准》一级排放标准。解决了采油厂污水外排的难题,满足了现场生产的需要。
5.2生化系统应用中必须保证处理水量稳定,来水水质稳定,如果出现波动对细菌冲击较大,影响处理效果。
5.3必须定期添加细菌所需的营养物质。
5.4由于污水中含钙、镁离子较高,易在曝气器开孔处形成碳酸钙、碳酸镁沉积物,堵塞曝气孔,已更换为现有结构简单的曝气器。 参考文献:
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